發布時間:2019-02-23 發布作者:
0 前言
我公司5000t/d生產線主要機械設備大多靠循環水來實現降溫冷卻,循環水泵房有兩台額定流量300m³/h、額定功率45kW、揚程40m的水泵。生產過程中1#泵運行,2#泵備用,現場有本地和遠程轉換開關,均可實現本地和遠程控製。主管道上安裝有流量計和壓力表,崗位員工按時巡檢查看,確保流量保持在240m³/h以上,壓力保持在0.25MPa以上。若水泵跳停後在中控操作畫麵有故障報警信息,中控操作員發現信息後通知崗位員工巡檢處理。
1 存在問題及采取措施
生產線投運初期,由於更多依靠人工發現故障,多次出現1#泵故障跳停後崗位員工和中控操作員未及時發現故障,導致2#泵未能及時投運而引發設備溫升跳停的全廠停機事件。
(1)將主管道上的流量計改為電磁流量變送器,其4~20mA的輸出信號接入DCS係統並在中央控製室操作畫麵上做實時流量顯示,當流量值低於260 m³/h,流量框背景顯示黃色,當流量值低於240 0 m³/h,流量框背景顯示紅色;
(2)在水泵房值班室安裝聲光報警器,接入DCS係統;
(3)在中控操作畫麵增加 2#泵備用/停用切換按鈕和複位按鈕;
(4)增加自動控製程序,部分程序見圖1。
2 控製流程
(1)待機:1#泵、2#泵現場按鈕盒轉換開關均在遠程模式,中控有備妥。
(2)正常開機:中控確認2#泵在停用狀態,開1#泵;
(3)正常運行:1#泵運行正常且流量大於240m³/h穩定後,中控將2#泵切換到備用狀態;
(4)故障出現:在流量低於 240m³/h並持續 5s或1#泵運行信號丟失後,程序自動下發兩個驅動,驅動2#泵運行及聲光報警器發出10s聲光報警,警示崗位員工巡檢處理;
(5)恢複正常:在排除故障後,崗位通知中控開1#泵,待1#泵運行正常且流量大於240m³/h穩定後,中控點擊複位,停2#泵,恢複到正常運行模式;
(6)正常停機:中控將2#泵切換到停用狀態,停1#泵。
3 結語
經過上述技術改造,在循環水泵自動控製係統四年多的運行時間裏,未再出現因循環水泵故障而引發設備溫升跳停的事件。
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